一步凈化器處理電鍍廢水的應(yīng)用
摘要:傳統(tǒng)的電鍍廢水在鉻、氰單獨(dú)預(yù)處理后,后續(xù)通常采用“反應(yīng)池+斜管(板)沉淀池+沙濾罐”的工藝處理電鍍酸堿混合廢水,但若出現(xiàn)含鉻、氰廢水混排到酸堿混合廢水池時,就會出現(xiàn)總排水的六價鉻、氰化物和總鉻3項(xiàng)指標(biāo)很難達(dá)標(biāo)排放;而該工藝后續(xù)采用“一步凈化器”處理電鍍酸堿混合廢水,很好地解決了混排的問題,處理后的出水各項(xiàng)指標(biāo)都能達(dá)標(biāo)排放,為電鍍廢水的處理提供了一種新的工藝形式,具有很高的推廣價值。
關(guān)鍵詞:預(yù)處理 一步凈化器 電鍍廢水
1 工程概況清遠(yuǎn)市某電鍍實(shí)業(yè)有限公司主要進(jìn)行各種金屬零配件加工,在各種金屬零配件的酸洗、堿洗、電鍍等表面處理過程中排放出電鍍廢水。電鍍廢水中包括綜合廢水、含鉻廢水、含氰廢水等,廢水中主要污染物為酸堿、銅離子、鎳離子、鋅離子、鉻離子、氰離子以及懸浮物等,廢水排放總量為1200m3/d。
2 廢水來源
根據(jù)污染物性質(zhì)可將電鍍廢水分為3種,各種廢水的排放量和污染因子有:
(1)綜合廢水(650m3/d)。來源于前處理,鍍鎳、鍍銅工序,主要污染物為酸堿以及游離的重金屬銅離子、鎳離子、鋅離子等。
(2)含鉻廢水(350m3/d)。來源于鍍鉻工序,主要污染物為酸堿、重金屬鉻離子等。
(3)含氰廢液(200m3/d)。來源于電鍍工序,主要污染物為酸堿、氰離子等。
電鍍廢水需經(jīng)過處理后達(dá)到廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《水污染物排放限值》(DB44 26 2001)的第二時段二級排放標(biāo)準(zhǔn)。電鍍廢水的進(jìn)、出水水質(zhì)見表1。
3 工藝介紹
3.1 綜合廢水處理
從車間排出的綜合廢水排入綜合調(diào)節(jié)池,進(jìn)行混和均衡后,泵入QYYB型一步凈化器。在QYYB型一步凈化器內(nèi)設(shè)有pH自動控制系統(tǒng)1套,通過pH檢測儀、控制主機(jī)和加藥裝置自動控制堿液的加入,調(diào)節(jié)廢水pH值至9 0~9 5,然后加入混凝劑PAC和助凝劑PAM?;炷磻?yīng)后的廢水在QYYB型一步凈化器內(nèi)進(jìn)行固液分離。經(jīng)固液分離后的上清液排入清水池。在清水池內(nèi)設(shè)有pH自動控制系統(tǒng)1套,自動調(diào)節(jié)酸的加入量,將廢水的pH值調(diào)節(jié)至6~9后排放。沉降于沉淀池污泥斗中的污泥定期排入污泥濃縮池,泵入廂式壓濾機(jī)進(jìn)行脫水處理,壓濾機(jī)的濾液回流到調(diào)節(jié)池進(jìn)行再處理。
3.2 含鉻廢水處理
車間排出的含鉻廢水排入還原池,2座還原池為1備1用,交替使用。向還原池內(nèi)加入酸,調(diào)節(jié)廢水的pH值<3,同時加入還原劑亞硫酸鈉。加藥量均由1臺pHORP自控儀控制。攪拌反應(yīng)完全后將廢水泵入調(diào)節(jié)池,和綜合廢水一起進(jìn)行加堿混凝反應(yīng)沉淀。
3.3 含氰廢水處理
含氰廢水從車間排入2座氧化池,氧化池為1備1用,交替使用。向氧化池內(nèi)加入堿液,調(diào)節(jié)廢水的pH值>10,然后加入氧化劑。加藥量均由1臺pHORP自控儀控制。攪拌反應(yīng)完全之后泵入調(diào)節(jié)池,和綜合廢水一起進(jìn)行混凝反應(yīng)沉淀。
3.4 一步凈化器的工作原理
QY-YB型一步凈化器主要基于化學(xué)還原 中和 氧化 凝聚的原理及其他物理及化學(xué)機(jī)理。“一步凈化”內(nèi)共分5個區(qū):高速渦流反應(yīng)區(qū)、漸變緩速反應(yīng)區(qū)、懸浮澄清沉淀區(qū)、強(qiáng)力吸引區(qū)和污泥濃縮區(qū)。其結(jié)構(gòu)如圖1。
4 主要構(gòu)筑物
4.1 調(diào)節(jié)池
調(diào)節(jié)池1座,分2格,鋼混凝土結(jié)構(gòu),地下式,池內(nèi)防腐。
調(diào)節(jié)池的內(nèi)部尺20.0m×15 0m×3 2m。
配置 羅茨鼓風(fēng)機(jī)1臺(風(fēng)量20m3 min以上),60m3 h提升泵2臺(1備1用),轉(zhuǎn)子流量計3只。
4.2 氧化池
氧化池2座,鋼混凝土結(jié)構(gòu),地下式,池內(nèi)防腐。
氧化池的內(nèi)部尺寸 6 0m×6 0m×3 2m。
配置 30.0m3 h提升泵2臺(1備1用),pH+ORP控制系統(tǒng)1套,磁力泵2個,藥池2座(氧化劑及堿液)。
4.3 還原池
還原池2座,鋼混凝土結(jié)構(gòu),地下式,池內(nèi)防腐。
還原池的內(nèi)部尺寸 5 4m×6 0m×3 2m。
配置 60 0m3 H提升泵2臺(1備1用),pH+ORP控制系統(tǒng)1套,磁力泵2個,藥池1座(還原劑),藥箱1個(酸液)。
4.4 一步凈化器
OY-YB型一步凈化器3臺,鋼板結(jié)構(gòu),地上式,敞口。
配置 pH控制系統(tǒng)1套,磁力泵2臺,反沖泵1臺,藥池1個(PAM溶液)。
4.5 溶藥池
溶藥池1座,磚混結(jié)構(gòu),地上式,池內(nèi)防腐。
溶藥池的內(nèi)部尺寸 2 5m×2 5m×1 2m。
4.6 清水
池清水池1座,地下式,磚混結(jié)構(gòu)。
清水池的內(nèi)部尺寸 4 5m×2 0m×2 2m。
配備 pH控制系統(tǒng)1套,磁力泵1個,藥箱1個(酸液)。
4.7 污泥濃縮池
污泥濃縮池1座,半地埋式,磚混結(jié)構(gòu),池內(nèi)防腐。
污泥濃縮池的內(nèi)部尺寸 4 5m×3 0m×4 0m。
配置 20m2廂式壓濾機(jī)3臺,污泥泵1臺。
5 運(yùn)行效果
該項(xiàng)目已于2005 05通過了有關(guān)部門的驗(yàn)收,監(jiān)測數(shù)據(jù)如表2。
生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后所測的項(xiàng)目全部達(dá)到《水污染物排放限值》(DB44 26 2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)。但在實(shí)際運(yùn)行中也存在污泥量大,一步凈化器難以滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)等一些不足之處,在后續(xù)的使用中,對其做了一些改進(jìn),主要有:①反沖洗裝置由旋轉(zhuǎn)臂式改為雙層固定噴水式。主要目的是增大沖洗范圍,并防止出現(xiàn)沖洗死角及堵塞出水濾嘴。②排泥管降低,并將排泥管伸入底部擴(kuò)大管口,排泥閥增加至2個。主要目的是擴(kuò)大排泥面積、盡量排盡污泥,減少結(jié)塊現(xiàn)象,同時也為了方便更換閥門。③第二反應(yīng)室由平頂改為錐頂。主要目的是消除污泥沉積現(xiàn)象。根據(jù)當(dāng)?shù)乇O(jiān)測站在2006 08進(jìn)行的污染源監(jiān)測報告,出水污染源排放濃度已全面達(dá)到《水污染物排放限制》(DB44 26 2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)。這說明經(jīng)過改進(jìn)后的一步凈化器處理效果更好,出水水質(zhì)更穩(wěn)定。
6 結(jié)論
(1)一步凈化器與建設(shè)相當(dāng)規(guī)模的沉淀池及過濾池相比,一次建設(shè)費(fèi)用更省,占地面積更小。
(2)由于一步凈化器為機(jī)械加工,可事先制作,節(jié)省了建設(shè)工期。
(3)經(jīng)改進(jìn)之后的一步凈化器凈化效率高,耗藥量少,能耗較低。
(4)過濾層采用泡沫塑珠,過濾性能好,對水質(zhì)變化適應(yīng)性較強(qiáng)。
(5)整套工藝系統(tǒng)機(jī)電一體化程度高,使用時操作簡便,勞動強(qiáng)度較低。設(shè)備運(yùn)行無噪音,無需經(jīng)常維修。
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