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袋式除塵器在液態(tài)排渣燃煤電廠鍋爐改造工程中的應(yīng)用

更新時間:2009-07-20 11:03 來源: 作者: 閱讀:1776 網(wǎng)友評論0

1、概況

陜西寶雞熱電有限責(zé)任公司有50MW發(fā)電機(jī)組配套的200t/h液態(tài)排渣燃煤粉電廠鍋爐2臺(3#爐、4#爐),主要燃用低硫煤(華亭煤等)。球磨機(jī)制粉細(xì)度R90=10~13%;爐膛溫度較高,爐膛捕渣率35%;尾部過熱器和豎向煙道慣性捕集煙塵10~15%。因此,排出的飛灰與固態(tài)排渣燃煤粉鍋爐相比偏細(xì)。改造前鍋爐除塵器為單元復(fù)合多管旋風(fēng)除塵器。當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站測試煙塵排放濃度為1560mg/mN3,年煙塵排放量達(dá)到6000噸左右。加之該公司位于市區(qū)附近,鍋爐煙囪的排放可見污染物(煙塵)十分明顯,成為影響當(dāng)?shù)卮髿猸h(huán)境的主要污染源。

由于該公司鍋爐由原發(fā)電功能轉(zhuǎn)變?yōu)闊犭娐?lián)產(chǎn),使用剩余壽命高出原設(shè)計時間;考慮環(huán)保要求不斷提高、以及寶雞市建設(shè)全國環(huán)保模范城市需要,需對除塵器進(jìn)行改造。

寶雞熱電首選電除塵器改造方案,委托電力設(shè)計部門進(jìn)行了可行性研究論證工作(2002年11月)。針對原除塵器現(xiàn)場位置狹窄及燃煤情況,設(shè)計論證認(rèn)為現(xiàn)場條件只可以設(shè)置三電場靜電除塵器,改造設(shè)計除塵效率為99.2%,煙塵排放濃度在100  mg/mN3左右,計劃工期13個月,工程概算2000余萬元左右。由于該工程改造方案費(fèi)用高、工期長、影響熱電生產(chǎn),致使除塵器改造工作難以展開。

借鑒國內(nèi)使用鍋爐布袋除塵器的成功經(jīng)驗,我們對寶雞熱電鍋爐除塵器改造提出了采用袋式除塵器的方案(2003年6月)。針對寶雞熱電液態(tài)排渣電廠鍋爐排煙溫度高(200℃左右)、系統(tǒng)要求阻力低(1000Pa)、不改動其它輔機(jī)設(shè)備,在原除塵器位置上把復(fù)合多管旋風(fēng)除塵器更換為高效除塵器的等特殊要求,進(jìn)行該公司袋式除塵器工程技術(shù)改造的調(diào)研、改造設(shè)計、設(shè)計審查等工作,提出了具有投資少,效率高,工期短的工程改造實施方案。2004年3月—6月完成了改造施工安裝工作,工程施工期3#爐45天(2004年3月28日開始)、4#爐30天(2004年5月28日開始),施工安裝結(jié)束后即投運(yùn)使用。

2004年8月下旬,陜西省環(huán)境監(jiān)測中心站對除塵器進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)測,3#爐、4#爐煙塵平均排放濃度分別為12.3mg/mN3和18.2  mg/mN3;9月下旬通過陜西省環(huán)保局組織的工程驗收。

2、鍋爐設(shè)備狀況

2.1鍋爐技術(shù)參數(shù)

鍋爐型式:П型爐  開式單室液態(tài)排渣爐

鍋爐制造商:捷克斯洛伐克共和國

鍋爐額定蒸發(fā)量:  200  t/h

過熱蒸汽壓力:  9.41  Mpa

過熱蒸汽溫度:  540  ±10  ℃

鍋爐捕渣率:  35  %

排煙溫度:  150  ℃

燃煤消耗量:  21~25  t/h

2.2風(fēng)機(jī)參數(shù)

型號  Y5-2×29N0.23.1F型雙吸引風(fēng)機(jī)

數(shù)量  2  臺

流量  230106  m3/h

全壓  380×9.8  Pa

電機(jī)功率  300  KW

額定電流  37.5  A

轉(zhuǎn)速  740  rpm

2.3  除塵器設(shè)計參數(shù)

入口含塵氣體量  430000  m3/h

入口含塵氣體溫度  145~190  ℃  (夏季爐尾排煙溫度偏高170~210℃)

除塵器入口含塵量  ≤  25  g/Nm3

除塵器出口含塵量:  ≤  50  mg/Nm3

除塵效率  ≥  99.8  %

除塵器本體阻力  ≤1000  Pa

除塵器上平面標(biāo)高高度  ≤  21  m

兩臺引風(fēng)機(jī)設(shè)備保留;兩水泥灰斗、除灰裝置保留;除塵器露天布置。

3、袋式除塵器系統(tǒng)

3.1  除塵系統(tǒng)流程鍋爐排出的含塵氣體在除塵系統(tǒng)中的流程如下:

┌————→旁通煙道———→┐
鍋爐——→主煙道——→布袋除塵器——→主煙道——→引風(fēng)機(jī)——  →排煙道——→煙囪
↓(收塵)
儲灰斗——→輸灰系統(tǒng)——→灰罐車運(yùn)輸
↓水沖灰

鍋爐排出的含塵氣體進(jìn)入爐尾主煙道;正常工作時,打開各除塵器單元前后的閥門使煙氣進(jìn)入布袋除塵器進(jìn)行除塵,除塵后煙氣進(jìn)入風(fēng)機(jī)前主煙道,此時旁通煙道閥門關(guān)閉;鍋爐噴油點(diǎn)爐時,打開旁通煙道閥門使燃油煙氣通過進(jìn)入風(fēng)機(jī)前主煙道,關(guān)閉各除塵器單元前后的閥門;鍋爐引風(fēng)機(jī)由主煙道抽氣并排至排煙道,由煙囪高空排放。布袋除塵器收塵經(jīng)過除塵器下部卸灰閥(原除塵系統(tǒng)重力雙翻板閥保留)流入儲灰斗(原除塵系統(tǒng)保留)。根據(jù)需要進(jìn)行干灰使用(原輸灰系統(tǒng)保留)或水沖灰。

3.2  主要設(shè)計參數(shù)

處理煙氣量  m3/h  430000

入口煙氣含塵濃度  g/Nm3  ~26

出口粉塵濃度  mg/  Nm ≤50

本體阻力  Pa  <1000

過濾速度  m/  min  1.00

有效過濾面積  m2  7162

濾袋規(guī)格  mm  Φ120×5500,3456條

濾袋材質(zhì)  /  HBT復(fù)合高溫濾料

濾袋正常使用溫度  ℃  連續(xù)運(yùn)行溫度120~180℃,短時溫度190℃—210℃

清灰氣源設(shè)備參數(shù)  MPa  0.35~0.65(壓縮空氣壓力)

脈沖閥  個  DMF-Z-50S,216只/臺

清灰頻率  S  定阻清灰,900Pa,可以調(diào)整

3.3  系統(tǒng)設(shè)計的主要特點(diǎn)

3.3.1濾袋

濾袋設(shè)計直徑為120㎜,比通常采用的150㎜的濾袋直徑小20%,每四個袋中心線間距200×180㎜,濾袋外開放空間的面積比采用150㎜濾袋大24.2%。較大的開放空間使上升氣流的速度降低,減少上升氣流攜塵量和降阻。

選用美國、日本、奧地利等國生產(chǎn)的聚苯硫醚(PPS)纖維、聚酰亞胺纖維(P84)纖維等材料,按照國際標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝加工生產(chǎn)復(fù)合耐高溫耐酸堿梯度過濾材料。

本次濾料設(shè)計運(yùn)行溫度120~180℃,上限工作溫度190℃,短時工作溫度210℃。

3.3.2  煙氣分配裝置

采用側(cè)向進(jìn)氣分配器,均勻分配含塵氣體,同時可對粗顆粒煙塵進(jìn)行預(yù)分離,避免含塵氣體直接沖刷濾袋,進(jìn)一步提高整個除塵裝置的效率和耐用性。

3.3.3  濾袋連結(jié)方式

除塵器的濾袋、框架、文丘里噴嘴及掛袋板的聯(lián)接采用了彈簧漲圈式裝置,安裝和更換濾袋方便。濾袋從箱體上部安裝和抽出?紤]濾袋安裝方便,袋籠采用兩節(jié)對接。

3.3.4  脈沖噴射清灰

采用壓縮空氣(0.35~0.65MPa)誘導(dǎo)被凈化的氣體組成脈沖氣流清灰。清灰氣流導(dǎo)引采用具有二次氣流誘導(dǎo)功能的雙風(fēng)道文丘里噴嘴袋籠。清灰控制采用定壓差(900Pa,單元除塵器濾袋前后設(shè)檢測點(diǎn),壓差可調(diào)節(jié))或定時兩種方式。

3.3.5  平臺設(shè)計

除塵器系統(tǒng)設(shè)計有兩個平臺。9.00m平臺主要用于運(yùn)行設(shè)備檢查(除塵器灰斗、卸灰閥、除塵器進(jìn)口提升閥和旁通提升閥)。20.80m平臺用于除塵器濾袋更換檢修和鍋爐尾部受熱面檢修。

3.3.6  灰斗設(shè)計

利用原除塵器灰斗裝置,各個除塵單元模塊下部配有單用小灰斗,除塵器收塵由小灰斗落入大灰斗。大灰斗為密閉式,起儲灰斗作用。大灰斗設(shè)有料位指示器。保留原取灰方式和水沖灰等收塵處理。

4.安裝及測試

#3爐除塵器于2004年5月6日投運(yùn);  #4爐除塵器于2004年6月26日投運(yùn)。自除塵器運(yùn)行以來,運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好。運(yùn)行3個月后,陜西省環(huán)境監(jiān)測中心站現(xiàn)場監(jiān)測,#3、4爐煙塵平均排放濃度分別為12.3mg/m3和18.2  mg/m3,達(dá)到了設(shè)計要求以及滿足新頒布的火電廠煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。2004年9月21日,通過了省、市環(huán)保局對除塵器改造項目的環(huán)保驗收,得到了與會人員的一致好評。與會人員的一致認(rèn)為該項目符合環(huán)保驗收合格條件,項目技術(shù)可靠、先進(jìn),采用袋式除塵技術(shù)在陜西電力系統(tǒng)尚屬首例,在全國電力系統(tǒng)液態(tài)排渣爐上是率先應(yīng)用,該除塵器改造項目具有推廣示范作用。

5.效益 

寶雞熱電公司#3、4爐袋式除塵器的成功改造,年減少煙塵排放量近6000噸,可以減少煙塵排污費(fèi)上百萬元。除塵器的改造成功極大的改善了當(dāng)?shù)氐目諝猸h(huán)境質(zhì)量,為企業(yè)的生存發(fā)展奠定了基礎(chǔ),對當(dāng)?shù)氐纳鐣M(jìn)步、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、安居樂業(yè)創(chuàng)造了有利條件,具有顯著的社會環(huán)境效益。

6  存在問題及建議

寶雞熱電公司鍋爐除塵器系統(tǒng)改造的主要特點(diǎn)在于高溫低阻,主要技術(shù)難點(diǎn)在于濾料使用壽命。作為濾料主材的PPS、P84纖維對160℃以上燃煤高溫?zé)煔獯嬖诳够瘜W(xué)腐蝕性能下降的問題,盡管我們對濾料采用了增厚、濾料結(jié)構(gòu)梯度設(shè)置、PTFE整體浸滲、采用耐高溫高強(qiáng)基布等措施,在今后運(yùn)行過程中仍需得到時間的檢驗。

針對我國的燃煤狀況和鍋爐運(yùn)行現(xiàn)狀,直接采用PPS、P84濾料需慎重,同時提出需加快研發(fā)適合國內(nèi)鍋爐負(fù)荷運(yùn)行調(diào)整、燃用不同煤種條件下長期使用的袋式除塵用濾料及其相關(guān)技術(shù)。

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